皮革在生产加工过程中由于有机原料、染料、鞣制剂和助剂的使用,浓度和色度很高;在不同的制作工序中,废水的氨氮质量浓度分布不均,如脱灰软化工序可达4200~5700mg/L,浸水脱毛和浸酸鞣制工序中氨氮质量浓度分布在60~180mg/L之间,加大了氨氮处理的难度。以下是希洁针对皮革废水治理的案例,展开说明。
佛山某皮革厂,经工程师现场了解,该厂出水COD、氨氮超标(要求COD≤50mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L),现场芬顿设计、生化维护管理不规范,部分已经停用。该厂皮革废水治理方法如何呢?在现场勘查后初步决定先在氧化沉淀池中投加液体SN-4应急处理,并且对生化池进行生物培养及调试;并采取以下调试前工艺段进行检测。
现场情况如上述数据来,原工艺的处理下总氮在达标线,但是氨氮和COD都存在超标。针对氨氮指标,希洁工程师经过一周的菌种投加调试后,使生化好氧系统增效。另外针对COD指标,也对其芬顿处理单元进行了重启,主要是在pH及加药比例的控制上进行了一定幅度的调整,使该厂皮革废水治理系统得以稳定达标。
该类废水,在现场的条件下,如不重新启用芬顿处理,后端生化处理大大提高,抗负荷能力会增加,容易发生原有的超标问题。
经过工程师的努力,对该厂提供皮革废水治理措施,最张该厂皮革废水氨氮、cod达到排放标准,符合环保要求。
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